本人到场后:
1、检查新装电机相间、对地绝缘,相间通断,进出电缆绝缘,一切正常
2、检查软启动无异常后,上电空试,再带一3kw小电机,正常运转但很快报输出缺相,因电机功率太小,此乃正常,初步判断软启动正常可带90kw电机试机。
3、要求断开联轴器空试电机,(之前烧毁75kw电机时厂家没有这样试验)
4、电机空载启动正常,转向正常,启动完2秒钟后电机自由停机,但软启动屏幕显示运行中,电流为0,怀疑软启动内部旁路接触器故障不能吸合,或根本就没有内置旁路接触器。
5、因生产急用,把变频器隔离接触器KM1直接连接QF1,用软启动把电机带起来后手动转换停止软启动,并马上启动KM1。(曾考虑用软启动运行输出继电器控制KM1,但改动大)
6、QF1至KM1短接线连好关闭风门,启动软启动,因空载约6秒启动完毕,马上停软起转换KM1电流短时满表后恢复正常,操作工反映电机振动一下后方向反转,马上停机检查。
7、详细检查主回路相别,发现电柜厂家安装低级错误,两个接触器电机侧连接母排居然是正反转方式联接,责令厂家改正。
8、再次空载启动软起并手动转至KM1,运行正常
9、接好联轴器启动软起,观察软起屏幕显示三相电流700A并缓慢下降,电机启动10多秒加速比较缓慢,手动停机。
10、查看软启动参数,模式为电压斜坡方式,启动电压为默认50%,启动时间为40秒,把启动电压改为70%,启动时间改为30秒11、再次启动,电机加速明显,约16秒启动完毕电流降为80A左右,逐步开阀门加负荷电流控制在150A。
12、至此凌晨1点设备应急运行改造完成,因无过载保护,要求操作工严格控制运行电流不超过160A,但还有许多疑惑
疑惑:
1、90kw电机烧毁后拆开发现轴承损坏转子扫膛,电机扫膛变频器能否保护?电机定子线圈瞬间击穿短路变频器能否反应并保护
2、75kw电机烧毁后拆开发现绕组局部击穿,据了解当时检查对地绝缘正常,但相间绝缘没检查,是2月前正常运行拆下来备用的
3、引风机关闭阀门反转启动会不会引起电机烧毁?其反转启动负荷与正转启动负荷有没有区别,(离心风机)
4、90kw引风机直接启动时间?启动电流?250A(内部固定10倍瞬动)空开能否躲过?
5、变压器应该是足够直接启动的。
6、当时安装是如何试机的,难道变频器与软启动方向相反没看出来?
7、可能是:软启动方向正确,变频器因内部逆变后方向也对?或者变频器方向错误但用设置参数把方向改过来了?
1.这么大功率电机扫膛导致负载增加的分量很小,电流没有多大变化,变频器是依靠电机电流保护的。变频器无法保护电机扫膛。能保护电机扫膛的只有振动传感器(50%情况能保护),要完全保护电机扫膛,必须使用基于电机电流波形分析的保护器,市场上还没有看到过这个产品,若干年前和一个同事准备搞这个项目,后来流产。并且,该分析用于变频器驱动的电机还有些困难。
3.电机启动前反转会导致启动电流增大,负荷当然会增大,相当于转差增大。
4.120kW罗茨风机(6极)启动时间2秒左右,200kW离心风机(2极)启动时间3秒左右。都是空载(风门开启,关闭)。
2、检查软启动无异常后,上电空试,再带一3kw小电机,正常运转但很快报输出缺相,因电机功率太小,此乃正常,初步判断软启动正常可带90kw电机试机。
楼主这一步干的很漂亮!!!
6、当时安装是如何试机的,难道没看出来?
7、可能是:软启动方向正确,变频器因内部逆变后方向也对?或者变频器方向错误但用设置参数把方向改过来了?
个人认为设备最初按安装结束后应该是调试了,变频器与软启动方向相反是楼主直接接到了QF1,现在推断的话应该是变频器内部改了一下参数,直接反转,这样变频器与软启动方向就一致了
楼主这次遇到的变频器与软启动方向相反给各位长知识了,以后应该注意类似的问题!
软起动结束,立马反转这对电机也是考验啊!
扫堂一般都是因为轴承损坏,或气息进入东西所致
所以第一台烧毁的电机可能是维护不当,也可能是本身寿命就不行了
第二台电机应该不是因反转烧毁,楼主也反转了不过时间很短,会不会是绕组受潮,大家没注意遇到大电流绝缘击穿了?