通过对门式起重机电控系统进行改造优化,能够消除电控系统中所存在的隐患,并提升自动化程度。
门式起重机起升系统变频改造前,采用常规接触器—继电器—电机转子串电阻的方式调试,起升停车时,需要在电机高速运转情况下抱闸,刹车响应速度慢,刹车距离长,冷车容易溜车,刹车片磨损很大,正常作业一个月必须更换刹车片,严重影响作业安全和效率。在电气上面,起升接触器、继电器及其辅助触点经常烧蚀、粘连,故障率较高,更换维修需要2-4小时,对生产作业影响较大且配件使用成本较高。
门式起重机通过起升变频改造后,可以做到低转速高转矩、零速停车,起升电流稳定、起升速度平滑顺畅,刹车片几乎可以做到零磨损,安全系数大幅提高,使用寿命大大提高;电气方面,变频器取代所有调试接触器和继电器,起升系统电气故障率大幅下降,使用成本大大下降。维修工作以清洁、紧固、润滑等保养工作为主,门式起重机作业效率大幅提升,能够满足铁路集装箱装卸作业的相关规定和要求。
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